春日,在瓮安县岚关乡中试基地,贵州科学院化工研究院的科研人员一如既往地忙碌,他们分工协作,娴熟地操作着试验设备。厂房内,就近开采的磷尾矿在高温下煅烧,再经过热解、浸取、过滤、洗涤、干燥等工序后,不起眼的矿石变成了磷精矿、碳酸钙和氢氧化镁。
中试基地
“我们采用自主研发的中低品位磷矿及磷尾矿新型选矿创新技术后,整个中试环节无废渣产生、废液排放,磷元素几乎全部进入磷精矿,不被看好的中低品位磷矿和磷尾矿实现了综合再利用,焕发新生。”贵州科学院化工研究院总工程师陈文兴说。
摆脱“被动式末端治理”
磷是工业生产中的重要元素,主要从磷矿中提取得来。不过,我国磷矿资源储量丰而不富,大多品位较低,需通过选矿富集等手段才具备工业利用价值。
磷石膏
如何“吃干榨尽”实现精深用矿,是磷矿科研工作者攻关的长期课题。“当前,磷矿企业所采用的选矿技术,获得磷精矿后会产生一定量的尾矿,既造成资源浪费又带来环保风险。”陈文兴说,用磷精矿加工生产磷酸,也会产生大量的低质磷石膏,无形中增加了资源化再利用的难度和安全环境压力。
在化工研究院研究员张钦看来,如何有效利用磷石膏是磷化工产业可持续发展必须解决的首要问题。之所以产生低质磷石膏,主要原因是磷矿资源本身的品质不高,现有的处理方法大多属于被动式末端治理,综合利用难度大。
科研人员在进行技术攻关
中试让技术变得成熟可用
“我们从20多年前开始进行研发新型选矿技术,当时全部用硝酸分解中低品位磷矿,生产高水溶性肥料,在研发过程中,未能将磷矿中的成分单独分离出来,导致以磷矿为原料发展下游产业时受到限制。”陈文兴说。
科研人员合影
2018年6月,“新型选矿技术”“磷尾矿高效清洁综合利用技术”中试成功。中国化工学会组织国内权威专家进行评价,结论为技术成果达国内领先水平。2023年下半年,科研人员在中试环节还对实验室阶段未开展的水循环、氨循环等进行完善,耗费3个月时间实现了内部资源的循环利用。
在中试阶段,1吨5%左右品位的磷尾矿可获得150至200公斤磷精矿、250至300公斤氢氧化镁、350至400公斤碳酸钙,氢氧化镁和碳酸钙纯度均超98%。
氢氧化镁
推动科研成果走向市场
张钦说,磷精矿如用于硫酸法制磷酸可直接利用,摆脱堆存束缚,且提高设备生产能力20%以上;如用于硝酸法制磷酸,可从源头杜绝磷石膏的产生。
贵州省科技厅有关负责人到中式基地调研
2022年,新型选矿技术获贵州省重大科技成果转化立项支持。2023年,贵州省《关于深入推进实施六大重大科技战略行动的通知》印发,“推进中低品位磷矿及磷尾矿新型选矿技术攻关,建成产能15万吨/年磷尾矿示范装置并产业化推广”位列其中。
碳酸钙